鐵路裝車系統(tǒng)裝車鶴管類型的比較及改造
前國內(nèi)鐵路裝車小鶴管種類很多,根據(jù)中海煉化分公司近兒年的使用和改造情況,對小鶴管裝車鶴管的幾種形式進行比較。
中海煉化分公司的鐵路裝車系統(tǒng)年出廠量可達120萬噸,裝運產(chǎn)品主要為汽油、航煤、柴油等,在建設(shè)期釆用的是全手動和蝸輪蝸桿驅(qū)動兩種鶴管。鐵路用線共有成品油鶴位96個,航空煤油24個和汽油24個在建設(shè)期均釆用全手動鶴管,汽油24個為氣動馬達驅(qū)動的伸縮式鶴管。在使用一段時間后發(fā)現(xiàn)全手動鶴管故障頻繁,且安全隱患很大,蝸輪蝸桿驅(qū)動裝車鶴管雖然故障率低,但是同樣存在諸多問題,后來對所有裝車鶴管進行了改造。
1所使用的兩種形式鶴管分析
1.1全手動鶴管
全手動鶴管建構(gòu)簡單、易于維護、易于安裝并且造價低等優(yōu)點使得其目前仍有應(yīng)用。但這種鶴管存在很多弊端,分析如下:
如圖1鶴管總圖為所示,全手動鶴管在使用時需要操作人員抱著跨過渡梯,將鶴管插入槽車內(nèi),再用軟繩綁定在槽車口,待裝完車后抱回站臺,再用軟繩綁定在欄桿上。此過程耗力,對于女性操作人員很艱難。而且整個過程存在從槽車墜落的風(fēng)險。
圖1裝車鶴管總圖
如圖伸縮段示意圖所示,二節(jié)裝車鶴管的伸縮完全靠液體作用在伸縮管底端的分配器上表面后,通過滑輪拉動配重塊來實現(xiàn)的。而配重塊能否實現(xiàn)下降,取決于液體的流量,在我使用過程中,發(fā)現(xiàn)當(dāng)同時多個裝車鶴管裝車,流量達不到一定數(shù)值時,鶴管伸縮段無法伸出,從而實現(xiàn)不了液下裝車,容易造成噴濺,從而會出現(xiàn)靜電荷聚集,容易發(fā)生安全事故。而當(dāng)同時裝車鶴管較少,流量過大時,鶴管的伸縮段會在大量的作用下猛地伸出,對限位裝置造成很大的沖擊,有時鶴管固定位置過低時,會造成伸縮管底端撞擊槽車底部,一方面容易產(chǎn)生火花,再就是會造成伸縮管底端分流器變形。液體經(jīng)過鶴管彎頭時,會造成液體流速的不均衡,在流經(jīng)配重塊時會引起旋轉(zhuǎn),從而帶動連接鋼絲繩轉(zhuǎn)動,造成鋼絲繩損壞。
1.2氣動蝸輪蝸桿驅(qū)動的全自動鶴管
蝸輪蝸桿驅(qū)動的全自動鶴管的主臂和輔臂由蝸輪蝸桿裝置驅(qū)動,伸縮管的驅(qū)動由氣動馬達控制。
氣動蝸輪蝸桿全自動鶴管的優(yōu)點是運行平穩(wěn)、運行可靠、操作簡單、故障率低和定位準(zhǔn)確。但其自身的缺點也比較明顯,分析如下:
因為蝸輪蝸桿的價格較高,使得整套鶴管價位比較高。蝸輪蝸桿在運轉(zhuǎn)時噪音很大,據(jù)現(xiàn)場實測超過了90分貝,操作人員的意見很大。結(jié)構(gòu)復(fù)雜、維修不便。蝸輪暴露在外面,其表面所涂的潤滑脂會吸收大量空氣中的塵埃,在運轉(zhuǎn)時塵埃進入嚙合間隙,時間久了,會對蝸輪蝸桿造成損害。由于受啟動氣體壓力不能太高的限制,蝸輪蝸桿的運轉(zhuǎn)速度較慢,所以鶴管運行速度相應(yīng)的也很慢。
2裝車鶴管改造過程
針對全手動和蝸輪蝸桿驅(qū)動兩種鶴管存在的問題,通過去其他煉廠考察和內(nèi)部的技術(shù)討論,我們初步確定了確定釆用主、輔臂驅(qū)動采用氣缸,鶴管伸縮仍然釆用馬達的改造方案。氣缸較蝸輪蝸桿便'江很多,氣缸易「維修和史換,沒有任何噪音等優(yōu)點,但依然存住缺點,如:因為氣體的可壓縮性,決定了氣缸I:作是-個逐漸加速的過程,連續(xù)給氣時間越長,鶴管擺動速度越快,而突然停氣后,鶴管臂由「慣性仍要延續(xù)之前的動作,難以做到精確定位。針對氣缸存在的問題,惠州煉化分公司聯(lián)合廠家共同開發(fā)了新代氣釘驅(qū)動的鶴管,具體方案為:采用2個不同型號氣缸和1個氣動馬達作為驅(qū)動。其中大氣缸為鶴管主臂的驅(qū)動,小氣缸驅(qū)動鶴管輔臂,而氣動馬達依然作為收放垂直管的驅(qū)動,同樣通過操作臺上3個手柄來分別操作氣缸的收放,和氣動馬達的轉(zhuǎn)動方向,來實現(xiàn)裝車對位、下鶴管的要求。垂直管也釆取三段式,叩用鋼絲繩連接氣動馬達和里層套管,下鶴管的過程是先放里層套管,里層鶴管到低限位后中層套管開始釋放,中層套管到低限位后,外鶴管釋放,外鶴管到低限位時,剛好達到液下裝車的條件;而收冋操作亦相反,每層套管相接觸部位也均為高強度銅套,外層鶴管的下層是•個高強度的銅合金分流器,保證分流效果,達到保障安全的。如圖。
圖改造后的裝車鶴管
針對氣缸運行不平穩(wěn)的缺點,在氣缸上安裝了氣壓調(diào)節(jié)閥,也就是控制氣缸在定的壓力區(qū)冋運行氣體Jk力達到•定數(shù)值時氣缸才啟動,但超過•定壓力時氣缸則泄氣,保證缸內(nèi)氣壓穩(wěn)定。此外針對氣缸小動的鶴管對位不準(zhǔn)確,對位后會出現(xiàn)跑位的情況,我們在兩個氣缸旁各加-個“剎車"氣缸,同時設(shè)置旁路連鎖。也就是當(dāng)大氣缸或小氣缸給氣時,氣缸開始I:作,而“剎車”氣缸無氣源;當(dāng)大氣缸或小氣缸給氣截止時,氣缸失去卵動力,氣源通過旁路開關(guān)進入到“剎乍'氣缸,“剎車”氣缸此時開始匸作,讓鶴管的外臂或者內(nèi)臂''剎車",來實現(xiàn)精準(zhǔn)對位。如圖5。
圖“剎車”氣缸
與此同時,我們還對兩個氣缸和•個氣動馬達加入了限位連鎖:當(dāng)鶴管的內(nèi)、外臂擺動到正常裝車所需要的大角度和小角度,都會通過旁路開矢使氣源截止,這樣可有效避免兩個相鄰鶴位的鶴管打架,而垂直管上面的氣動馬達設(shè)置限位的目的則在垂宜管下到低和完全收冋時,氣動馬達中的鋼統(tǒng)繩不會發(fā)生反向纏繞,從而使匪直管反向I.作。
在改造實施期冋,我們采用每次改造六臺投用六臺辦法,未影響成品油出廠計劃,惠州煉化分公司鐵路裝車鶴管已經(jīng)改造完近兩年的時間,這兩年里未發(fā)生安全隱患,保證了極低的故障率,同時提高了火車裝車的效率c爭實證明火車液F裝車鶴管改造工作成功的。