介紹了煤礦選煤廠磷酸鹽加藥裝置現(xiàn)狀及存在問題;針對存在的問題,提出了磷酸鹽加藥裝置改造方案。
1磷酸鹽加藥裝置現(xiàn)狀
煤礦選煤廠設計能力入洗礦井原煤90萬t/a,該選煤廠于2007年5月4日開工建設,2008年3月18日投產(chǎn)并一次帶料試車成功,主要產(chǎn)品為精煤、中煤、矸石和煤泥。
其中浮選精煤回收采用兩臺FX300浮選柱,浮選藥劑采用捕收劑和起泡劑按一定比例混合,選用人工加藥。兩種藥劑分別裝在兩個大藥劑罐內(nèi),由小油泵分別將兩種藥劑通過DN25的管路輸送到浮選柱上方的兩個小藥劑桶內(nèi)貯存(容積均為500升)。用普通的手動閥門控制加藥量的大小,用眼睛或量杯測量藥劑用量的多少,再流到不銹鋼盆或一般容器里混合,操作工周期的撒在浮選柱中央礦漿的上部。
2磷酸鹽加藥裝置存在的問題
在帶料生產(chǎn)調(diào)試期間,發(fā)現(xiàn)磷酸鹽加藥裝置存在以下問題。
(1)人工加藥僅憑經(jīng)驗,可靠性、穩(wěn)定性較差,隨意性和不確定性非常大,浮選的礦漿濃度、流量等參數(shù)僅憑人為檢測,對生產(chǎn)及成本都造成極大的影響;而且操作人員的勞動強度大。
(2)兩種藥劑溶解配合達不到佳值,效果不好。
(3)藥劑撒在浮選柱中央礦漿的上部,藥劑與礦漿不能充分接觸,造成浮選藥劑的極大浪費,浮選效果極差,不能滿足工藝要求。
(4)主要的是浮選精煤灰分超標,影響精煤價格。
因此有必要對磷酸鹽加藥裝置進行改造。
3磷酸鹽加藥裝置改造方案
根據(jù)磷酸鹽加藥裝置存在的問題,經(jīng)過科學分析,對磷酸鹽加藥裝置進行了改造,具體方案如下。大藥劑罐打到浮選柱上方的兩個小藥劑桶內(nèi)。兩個小藥劑桶里面的液位儀信號傳入微機,控制小油泵B1、B2開啟關閉。
磷酸鹽加藥裝置改造方案。
(1)結(jié)構與工作原理。
①磷酸鹽加藥裝置包括:儲料裝置、輸送加藥裝置、PLC控制系統(tǒng)。
②用小油泵B1、B2分別將兩種藥劑從兩個小藥劑桶底部接計量表V1、V2,通過微機自動調(diào)節(jié)計量表V1、V2調(diào)節(jié)藥劑的配比。打開電動閥門K1、K2,兩種藥劑按一定配比自流到混料器內(nèi)充分混合。計量表V1、V2的調(diào)節(jié)及電動閥門K1、K2的開閉通過微機操作。
③對入料濃度、兩種給藥量(捕收劑和起泡劑)、精煤灰分在線測量進行了單回路控制后,利用本身的系統(tǒng)資源,做了大量的在機試驗(簡單的正交試驗),找到了生產(chǎn)某種精煤在兩個指標下優(yōu)化的控制策略,一是生產(chǎn)量大,二是精煤產(chǎn)率高。這些變量通過人機接口,改變各回路的設定值實現(xiàn)PLC全自動化控制。
④關閉電動閥門K1、K2,打開電動閥門K3,用高壓風通過DN25管路將藥劑從混料器內(nèi)吹至浮選柱底部;炝掀鲀(nèi)設有螺旋裝置,藥劑在高壓風的作用下充分混合;底部管路出口設有噴射頭,在高壓風的作用下藥劑噴射均勻,與礦漿充分接觸。
(2)磷酸鹽加藥裝置性能特點。
①降低工人勞動強度,保證生產(chǎn)連續(xù)穩(wěn)定,減少生產(chǎn)故障。
②節(jié)約藥劑用量,降低生產(chǎn)成本。
③兩種藥劑配比準確,完全混合溶解。藥劑與礦漿能夠充分接觸,浮選效果好。
④PLC控制,使設備實現(xiàn)全自動連續(xù)運行。
4磷酸鹽加藥裝置改造效果
磷酸鹽加藥裝置改造方案4月中旬實施,5月16號調(diào)試,經(jīng)過改造后不僅降低了工人勞動強度,降低生產(chǎn)成本,更主要的是浮選精煤灰分達到標準要求,給企業(yè)帶來更大經(jīng)濟效益。附示意圖(見圖1)。
圖1磷酸鹽加藥裝置改造方案示意圖